• Slide 1

انجمن تخصصی پهپاد رها

اولین انجمن گفتگوی تخصصی پرنده های بدون سرنشین

okpnz
okpnz
آفلاین
0
سلام دوستان من از مولتی وی lite استفاده کردم ولی بعد بلند شدن نیم متر از زمین به یک طرف محنرف میشه مشکل از چیه و چطوری این مشکلو حل کنم؟ راستی باید رادیو هم کانفیگ بشه؟
تشکر ها

پاسخ پذیرفته شده

سه شنبه, 03 فوریه 2015 - #permalink
0
از بابت عکس ممنون

از روی عکس که مشخصه موتورها اشتباه نصب شدند، شما باید دقیقا عین چیزی که توی نرم افزار کشیده شده رو نصب کنید:
پیوست ها:
پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
پاسخ ها (11)
  • پاسخ پذیرفته شده

    جمعه, 30 ژانویه 2015 - #permalink
    0
    سلام

    اگر امكان داره بيشتر درباره كارتون توضيح بديد

    ضرايب رو تنظيم كردين؟ توي نرم افزار سنسورها كاليبره شدند؟
    تشکر ها
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
  • پاسخ پذیرفته شده

    okpnz
    okpnz
    آفلاین
    جمعه, 30 ژانویه 2015 - #permalink
    0
    دوست عزیز من از multiwii lite و موتورای AIR350 استفاده میکنم
    بله کالیبره کردم و ضرایبو یکم تنظیم کردم قبل تنظیم کلا به یک طرف منحرف میشد ولی الان یکم بهتر شد ولی دیکه بیشتر درست نمیشه
    بهترین راه تنظیم ضرایب چطوری؟
    من طبق نمونه های دیگه برنامه رو کانفیگ کردم
    تشکر ها
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
  • پاسخ پذیرفته شده

    جمعه, 30 ژانویه 2015 - #permalink
    0
    توي بحث هاي ديگه به مراتب در مورد تنظيم ضرائب توضيح داده شده بهتره بحث هاي ديگه رو مطالعه كنيد
    همينطور اگه ميتونيد از محيط نرم افزار و يا خود پرنده عكس و فيلم بذاريد تا اگر جاي ديگه اي مشكل داشته باشيد اصلاح بشه;)
    تشکر ها
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
  • پاسخ پذیرفته شده

    okpnz
    okpnz
    آفلاین
    شنبه, 31 ژانویه 2015 - #permalink
    0
    سلام دوستان فیلم کواد با محیط نرم افزار
    تشکر ها
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
  • پاسخ پذیرفته شده

    یکشنبه, 01 فوریه 2015 - #permalink
    0
    فکر کنم مشکلتون خیلی ساده باشه، اگه میتونید یک عکس با کیفیت از خود کوادروتور بذارید (وقتی که خاموش هست) فکر کنم ملخ ها رو درست نصب نکردین;)
    تشکر ها
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
  • پاسخ پذیرفته شده

    okpnz
    okpnz
    آفلاین
    یکشنبه, 01 فوریه 2015 - #permalink
    0
    مرسی فردا صب حتما عکسو آپ میکنم
    ولی منم از بسته AIR GEAR350 استفاده میکنم و ملخ ها به موتور خودشون میخورن(پولر و پوشر)
    دلیل اینکه عکس العمل خوبی برای برگشت به موقعیت اولیه یعنی اصلاح حرکت و حفظ تعادل نمیتوته نشون بده چی میتونه باشه؟
    تشکر ها
    • afshin
      بیش از یک ماه قبل
      الان مساله اینجاس که چرا اینقدر میچرخه؟ که این نشون دهنده اینه که یا موتور و ملخ ها اشتباه هستن یا جهت سنسور
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
  • پاسخ پذیرفته شده

    okpnz
    okpnz
    آفلاین
    یکشنبه, 01 فوریه 2015 - #permalink
    0
    باشه مرسی من فردا صبح عکسشو میفرسم
    تشکر ها
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
  • پاسخ پذیرفته شده

    okpnz
    okpnz
    آفلاین
    دوشنبه, 02 فوریه 2015 - #permalink
    0
    سلام عکس ها رو آپ میکنم
    تشکر ها
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
  • پاسخ پذیرفته شده

    okpnz
    okpnz
    آفلاین
    چهارشنبه, 04 فوریه 2015 - #permalink
    0
    سلام مرسی از جواب خوبت
    الان ددیگه نمیچرخه ولی به یک طرفه میره
    برای تنظیم ضرایب PID برای کواد X چطور باید انجام بدم؟
    تشکر ها
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
  • پاسخ پذیرفته شده

    چهارشنبه, 04 فوریه 2015 - #permalink
    0
    اینجا توضیح داده شده
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
  • پاسخ پذیرفته شده

    yusef
    yusef
    آفلاین
    پنج شنبه, 05 مارس 2015 - #permalink
    0
    سلام
    منم وقتی جوی استیک یکی از محورها رو تغییر میدم نمیشه بعدش کواد رو ثابت توی هوا نگه داشت باید چی کار کنم ؟
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
پاسخ شما

 

تمام حقوق برای شرکت رهنوردان هلیای آسمان محفوظ است
Copyright © 2015 RAHA